錫業(yè)分公司熔煉車(chē)間沸騰爐工序作為處理高雜物料的關(guān)鍵工序,擔(dān)負(fù)著頂吹爐系統(tǒng)高砷、高硫等高雜物料的處理,為頂吹爐系統(tǒng)所需優(yōu)質(zhì)物料提供保障。生產(chǎn)過(guò)程中,部分物料粒度極為細(xì)膩,容易飛揚(yáng)流失導(dǎo)致作業(yè)成本增加,增加環(huán)保治理難度,為從源頭上解決不良影響,沸騰爐工序主動(dòng)思變,“搭架子”“蓋房子”“接管子”,集思廣益“小改進(jìn)”,清潔生產(chǎn)“大提升”,用實(shí)際行動(dòng)共創(chuàng)綠色環(huán)保錫冶煉。
群策聚力“搭架子”。沸騰爐焙燒工序主動(dòng)“搭架子”,制定勞動(dòng)競(jìng)賽考核辦法,在所屬四個(gè)作業(yè)班組開(kāi)展7個(gè)方面的勞動(dòng)競(jìng)賽,以賽代練,代練代干,充分挖掘沸騰爐潛力,提高產(chǎn)品產(chǎn)量、控制焙砂質(zhì)量,圍繞沸騰爐煙氣管道頻繁“漏氣”、原料倉(cāng)下料皮帶物料拋灑飄揚(yáng)損失、送塵管彎管磨損快等問(wèn)題,開(kāi)展“金點(diǎn)子”征集活動(dòng),充分調(diào)動(dòng)黨員和職工群策群力、智慧管理、智慧操作、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,共收集到建議意見(jiàn)26條,采取建議23條。完成全年計(jì)劃任務(wù)的119.3%,焙砂含硫0.96%。
思變求新“蓋房子”。在沸騰爐工序生產(chǎn)過(guò)程中,入爐焙燒物料粒度控制是一項(xiàng)重要指標(biāo)。物料經(jīng)焙燒后,輕細(xì)物料“紅礦”的回收又成了“老大難”問(wèn)題,部分物料有“縫”便鉆,致使焙燒作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)難已達(dá)到清潔生產(chǎn)要求。工序員工看在眼里,急在心里,組織引導(dǎo)全員參與研究討論,思變求新,組織在下料口處蓋建了“小房子”,阻斷了“紅礦”往外“逃逸”的可能,提高了技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),創(chuàng)造了清潔的生產(chǎn)環(huán)境,助力提質(zhì)增效。
改進(jìn)治理“接管子”。以往生產(chǎn)中,工序產(chǎn)出的焙燒礦都是采用廠車(chē)在下料口接裝運(yùn)輸,經(jīng)過(guò)磅后運(yùn)回料倉(cāng)。過(guò)程中為防止放焙砂時(shí)粉塵飛揚(yáng),通常都會(huì)在下料口處進(jìn)行噴灑水作業(yè)。灑水多則會(huì)在運(yùn)輸過(guò)程中造成滲漏污染,水少則會(huì)使焙砂少量飛揚(yáng)。為徹底根治運(yùn)輸途中焙砂飛揚(yáng)“頑疾”,工序利用年度檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行輸送改進(jìn),從倉(cāng)式泵處“搭管子”,采用氣力輸送的方式,把焙砂通過(guò)高壓風(fēng)運(yùn)送至礦倉(cāng),有效解決道路清潔問(wèn)題,效能明顯提升。
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